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2、改造计划
循环氨水泵组是确保焦化厂煤气体系正常
运转的设备,有必要确保接连、安稳、牢
靠运转。通过具体的技能和经济证明,决议选
用高压变频调速设备,通过变频调速调理电机
转速满意技能请求
高压变频调速体系选用功率单元串联技能
直接输出10KV电压,属高一高电压源型变频器
,高压变频器调速成套体系全体构造由旁路柜
、变压器柜、单元柜及操控柜构成,体系选用
一用一备两台泵双路电源,一拖二手动旁路的
计划,底子原理图如图下
双电源手动切换柜一次原理图
此体系由高压开关1QF、2QF、双电源手动
切换柜(由高压阻隔开关QS1—QS6构成)、高
压变频器、两台高压电机构成,其间双电源手
动切换柜和高压变频器由招标方供给。
阐明:①其间QS2、QS3是双刀双投阻隔开
关,QS5、QS6也是双刀双投阻隔开关;完结自
然机械互锁②QS1和QS4不能一同闭合,完结电
气闭锁;QS2和QS5不能一同闭合,完结电气闭
锁;③变频器毛病时,联跳相应的高压开关,
柜子的柜门都有高压闭锁,高压电上电后,柜
门就会被电磁锁主动锁 死,除非用的钥匙
,不能翻开柜门。
3、运转牢靠性剖析
通过屡次调试,完结变频器操控电机转速
随循环氨水泵出口压力的改动而改动,即削减
了电量消耗,又下降了电机的噪音,改造作用
十分显着:①节省用电作用显着,电机定子电
流从15A降至6A,天天节省电量为3500度左右。
②电机的转速下降,电机和泵运转状况显着改
善,延伸了设备的运用寿数,下降了设备的修
理费用。③选用变频调速技能后,由于泵出口
阀全开,了阀门因节流而发作的噪声,改
善了作业环境 ;④电机的加快和减速可依据技
能请求主动调理,操控精度高,即确保可出产
方针安稳,又下降了工人的作业量。 ⑤循环氨
水压力安稳,防止了压力动摇,管道漏点显着
削减,下降了修理作业。
4、发作的经济效益
依据以上数据得知天天节省电量为3500度
左右,月节省电量为106500度(以30天核算)
,年节省电量为127.75万度,依照每度电0.48
元核算,年节省电费613200元。
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